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主轴采用高频加热电源进行淬火热处理产生畸变缺陷的原因分析及其改进工艺

主轴是摩托车发动机变速器机构的重要零件,工件材料为20CrMo钢。变速器主轴在发动机机构中起换挡变速和传递动力载荷的作用,因而要求工件具有较高的力学性能,具有较高的硬度、耐磨性及使用寿命。经高频加热电源淬火后,其表面硬度要求为78-83HRA,工件组织马氏体+残留奥氏体级别为1-5级,碳化物级别为1-4级,心部硬度为25-45HRC。生产中发现,热处理后主轴畸变超标严重。

20CrMo钢主轴采用高频加热电源进行淬火热处理,淬火温度为870℃,淬火介质为70℃的1189号淬火油。经过观察,我们发现随着工件装夹倾角加大,主轴齿跳变动量增大,当倾角>12°时,畸变量增大更显著,这主要是由于工件淬火入油时倾斜,使主轴各部冷却速度不一致产生变形;此外,主轴中部有一过油孔结构,使畸变倾向更为显著。

主轴经不同淬火油处理后畸变情况见下表。从下表可知,采用分级淬火油淬火,主轴硬度与金相组织和使用1189号快速油淬火相当,而齿跳平均变动量小得多,约为1189号油的1/17-1/18。分析指出,在Ms点附近(300℃),分级淬火油冷却速度慢一半,因而其组织应力明显下降,工件畸变减小明显。

淬火介质

齿条变动量

齿条变动量的平均值/mm

金相组织(M+AR)

心部硬度/HRC

No.1189

0.01-0.13

0.740

3级-4级

38.0-44.5

No.1188

0.01-0.09

0.042

3级-4级

37.5-43.5

实验表明,降低淬火温度,畸变量减小,这是由于温度下降使工件热畸变减少,同时,温度降低使奥氏体中溶碳量降低,马氏体比体积减少,因而马氏体转变形成的组织应力变小,导致工件畸变量下降。

此外,试验中发现,工件结构对称和加工质量良好对减少主轴热处理畸变也很重要,如工件壁厚不均或中心通油孔倾斜,均使主轴畸变量(齿跳变动量)加大,因而生产中加工因素亦应严格控制。

(1)改进冷却介质。选择优化冷却介质,使主轴淬火质量优良,同时减小畸变。

(2)采用高频加热电源进行淬火时,适当降低淬火温度,可有效减少主轴畸变量。

(3)严格保证主轴结构设计的对称性,注意加工质量和控制,防止工件壁厚不均或加工 (孔)倾斜等造成工件不对称性,使主轴热处理畸变加大。

我们都知道,工件质量的好坏主要取决于工件的热处理工艺,许多厂家采用上述改进工艺进行热处理,生产出来的主轴各项技术指标都达到技术要求,产品质量优良,生产运行平稳,技术经济效益好。